
各人好!!!我是德赢VWIN电脑针织有限公司手艺中心后整部的王雅丽,,,当获悉我们班组被评为集团优异班组时,,,全组23名同事都很激动,,,深感荣耀。。。
手艺中心肩负着集团样办生产的重责大任。。。各人都知道,,,样办生产是市场竞争的第一步,,,是大货生产的先行军,,,因此从设计到生产必需瞻前顾后、、、精准细腻,,,既要抵达客户要求,,,还要精准盘算本钱,,,确保利润,,,更要思量到大货的顺应性及方方面面的衍生问题并解决在前,,,只有这样,,,后续的大货生产才会顺畅。。。除了要有一直立异探索的拼劲,,,还要有自我否认的勇气,,,该返改就返改,,,该重织就重织,,,一定要抵达要求后才可出办。。。这敌手艺职员的手艺和责任心、、、对团队的治理提出了很高的要求。。。
“有办才有货”,,,作为手艺中心的一员,,,我们深知自己责任重大。。。为了更快更好的完成事情,,,各人边制作、、、边思索、、、边学习,,,起劲提升自身手艺水平,,,持续强化责恣意识,,,在样办改良上勤下功夫,,,起劲立异。。。
这几年来,,,毛衫名目设计时尚化,,,制造重大,,,特殊工序多元化,,,给做办提出了更高的要求。。。尤其近几年,,,车袖肘布名目增多。。。凭证古板做法,,,该名目要经由织、、、洗、、、熨、、、裁、、、再熨、、、画、、、车、、、坎袖肘布共8道工序,,,耗时太多,,,大货生产时会造成后整电车梗塞、、、延误货期、、、良品率不高。。。我们电车同事就与电车、、、吓数、、、画花师傅一起研究改良。。。首先实验的是调解吓数设计,,,将手肘布由电机直接织出,,,但试事后发明沿手肘布边交接位松,,,特殊是粗针款坎哈苏后会露出交接痕,,,这是客人所不可接受的。。。改良小组又经多次测试,,,最终得出优化方案,,,即袖肘布按客人要求位置由原身织出、、、洗、、、坎肘布。。。这样一来,,,原来的8道工序镌汰为3道工序,,,每打制作时间由168分钟降低到24分钟,,,制造本钱从42元降低到6元。。。德赢VWIN严谨终有回报,,,在使用技改提升利润空间的同时更获得了得宝、、、威雅、、、威马仕等多个客户敌手艺中心样办质量的肯定及点赞,,,让各人都很自豪。。。
“单丝不可线,,,独木不可林”,,,个人的实力是有限的,,,只有团结一致,,,才华将使命完成好。。。去年12月,,,我们接到使命,,,要在8天时间里把威马仕客户137单急办赶交香港,,,时间紧,,,使命重。。。手艺中心连忙做出安排,,,开发绿色通道。。。从设计到生产,,,配合默契,,,你追我赶,,,在28日准时出办,,,这就是团队精神的胜利。。。
效果已是过往,,,竞争永一直息。。。我们将切记林董事长提出“锐变改革、、、精准谋划、、、激励斗志、、、逆境自强”四点要求,,,以此共勉,,,再接再厉,,,向更优异的班组进发,,,为集团事业更上一层楼孝顺实力。。。