
今年,,,德赢VWIN电脑公司承接1批数目达101,028件的大货生产使命,,,名目为坑条+左右扭绳,,,因扭绳空车行动多,,,编织时间长,,,与此同时,,,货期紧迫,,,大货生产的机台又很主要,,,为增添产量、提高效益,,,公司向导做出指示,,,要求手艺中心在大货开织前研究提效之法。
接到使命后,,,手艺中心治理团队马上举行剖析——此扭绳款空车行动较多,,,是否可改同波位完成扭绳要领???在召集画花手艺主干一起研究剖析后,,,起源以为纽绳位底针正波位无法完成连刊行动,,,会导致底面针撞针问题,,,为解决此问题需作废扭绳位面1粒。在试编织布片审查后,,,外观比照蓝卡办有显着崎岖行差别,,,经由多次实验照旧无法抵达效果。
研究进度未有希望之时,,,手艺中心向导给出建议,,,即将底针先过面避开面扭绳位,,,第一组扭绳底针过面过底坚持针床波位,,,第二组扭绳时底针与搬针同波位移回原针位,,,以2组扭绳为1组循环,,,经由画花软件的色码行动加指定波位,,,完成扭绳行动与编织行连带,,,把其中一组的扭绳翻针行动省掉,,,外观、尺寸等都坚持稳固,,,抵达节约扭绳空机行动。
接纳此前通例做法,,,每6行编织行加扭绳12下行动(图左手艺改良前),,,全件编织时间为138分钟;;手艺改良后每6行编织行加扭绳10下行动(图右手艺改良后),,,全件编织时间缩短为104分钟,,,镌汰34分钟。
手艺改良后,,,每台机天天产量从9.5件增添至12.7件,,,效率提升了24.6%。
以上是我们手艺中心画花技改优化的一则事例,,,每个月主任师傅都会再复核大货预告单,,,检测可优化花带,,,特殊针对件数多,,,花型保存不确定性的名目,,,还会召集师傅配合研究。
分摊责任到个人,,,荟萃团队凝聚力,,,施展高效的事情热情,,,时刻坚持立异精神,,,是我们团队一直追求的目的。
学习无止境,,,立异不止步!!相信在事情实践中一直的视察细节,,,大胆实验,,,改变固有头脑,,,一定能在逆境中突围。